Guides de résolution des problèmes liés à l'encrage  |
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| Questions
fréquemment posées au sujet de l'encreur assemblé |
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une nouvelle question |
Tous les encreurs pneumatiques
1) Points trop gros ou trop petits
2) L'extrémité de la cartouche n'atteint pas la
surface de la tranche de silicium
3) L'extrémité de la cartouche heurte la surface
de la tranche de silicium
4) Le dispositif de commande fonctionne
normalement, aucun point, aucun mouvement de navette
5) Le dispositif de commande fonctionne
normalement, la navette se déplace, aucun point
6) Le dispositif de commande fonctionne
normalement, la navette ne se déplace pas, mais un point
d'encre est produit
7) L'encreur produit des points lors des
" impulsions d'air " ou l'encre s'écoule de
la cartouche lorsque le commutateur à bascule est en position
'SETUP'.
8) Points oubliés, irréguliers ou manquants
9) L'encreur ne marque pas le centre de la puce
Résolution
spécifique des problèmes liés au système d'encrage à axe Z
motorisé
1) La fonction axe Z motorisé ne fonctionne pas (les
boutons de montée et de descente ne déplacent pas la navette)
2) Taille des points irrégulière ou points
oubliés lors de l'utilisation de la fonction petits points
3) L'alarme sonore ne retentit pas, est trop forte
ou trop faible
Résolution
spécifique des problèmes liés au système d'encrage à axe Z
automatisé
1) Les boutons-poussoirs de montée et de descente
ne déplacent pas la navette
2) La fonction axe Z automatisé ne s'initialise
pas ou s'arrête
3)Lorsque la fonction axe Z automatisé ne
s'initialise pas, l'encreur monte puis s'arrête et le voyant
STATUS se met à clignoter.
4) La fonction axe Z automatisé déplace la
navette, mais ne replace pas l'extrémité de la cartouche au
même endroit lorsqu'une cartouche est remplacée
X5200
pour TEL P8
1)
L'encreur ne marque pas le centre de la puce
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| Format
pour symptôme/cause/solution :
Symptôme :
Définition du symptôme
Cause a) : Cause A du symptôme
Solution a) : Solution(s) à la cause A
Cause b) : Cause B du symptôme
Solution b) : Solution(s) à la cause B (poursuivez
avec le schéma Cause:Solution autant que cela s'avère
nécessaire)
Informations
connexes : Y
compris s'il existe des informations/indications connexes à
d'autres causes, par exemple : " Reportez-vous à
la procédure de maintenance de navette pneumatique "
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TOUS
LES ENCREURS PNEUMATIQUES
1)
Symptôme : Points
trop gros ou trop petits
Cause
a) :
La taille des points est réglée à un niveau trop
élevé (gros points) ou trop bas (petits points).
Solution
a) : Ajustez
le réglage de la taille des points du dispositif de commande.
Cause
b) : b)
Le réglage de l'alimentation en pression du dispositif de
commande est trop élevé (gros points) ou trop bas.
Solution b) : Assurez-vous
que le réglage est de 70 ± 10 PSI pour tous les encreurs sauf
pour l'encreur à axe Z motorisé, qui doit être réglé sur 80
± 5 PSI.
Cause
c) :
Un type de cartouche incorrect (A5, A6, A8) est
utilisé pour la gamme de taille de points souhaitée.
Solution c) :
Changez de type de cartouche en choisissant une gamme de taille
de points correspondant à la taille de points souhaitée.
Informations
connexes :
Reportez-vous aux
spécifications
de la taille de points des cartouches pneumatiques (PDF
66kb )
Cause
d) :
Le
potentiomètre définissant la taille de points du dispositif de
commande ou le module de la molette est défectueux.
Solution d) :
Exécutez le test de diagnostic B décrit dans Diagnostic
du dispositif de commande. Si les résultats du test ne sont
pas compris dans les paramètres spécifiés, contactez le service
client Xandex.
haut
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2)
Symptôme : L'extrémité de la cartouche n'atteint pas la
surface de la tranche de silicium.
Cause
a) :
La hauteur de l'axe Z de l'encreur n'est pas réglée
correctement.
Solution a) :
Vérifiez la hauteur de l'axe Z en faisant passer le
dispositif de commande en mode " SETUP ", ce
qui fait descendre la navette jusqu'à la " position
d'encrage ". Réglez la hauteur Z à la position qui
convient.
Informations
connexes :
Consultez la section des manuels produits sur le site Web Xandex
en cliquant ici,
puis sélectionnez le manuel correspondant au modèle de votre
encreur. Parmi les instructions de réglage de l'encreur
figurant dans le manuel, cherchez la procédure de réglage de
la hauteur de l'axe Z recommandée.
Cause b) : Si
le support de tranche élève la hauteur Z de la tranche de
silicium lors d'un cycle d'encrage, et si le prober permet le
réglage de cette hauteur d'encrage, la hauteur d'encrage Z du
support de tranche est réglée en dehors de la plage
autorisée.
Solution b) : Consultez
la documentation du prober et réglez à nouveau la hauteur
d'encrage de l'axe Z du support de tranche de sorte qu'elle soit
comprise dans la plage autorisée de réglage de la hauteur de
l'axe Z des encreurs.
Cause
c) : Le support de l'anneau
du prober (plaque frontale) est réglé trop haut.
Solution c) : Occasionnellement,
en fonction du réglage de l'encreur précédent, le support de
l'anneau (plaque frontale) devra être abaissé (ou élevé)
pour recevoir l'encreur à axe Z motorisé. Réglez la hauteur
du support de l'anneau, de sorte qu'elle soit comprise dans la
plage autorisée de réglage de la hauteur de l'axe Z des
encreurs. Aplanissez le support de l'anneau après avoir
effectué le réglage puis réglez à nouveau l'encreur.
haut |
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3)
La cartouche heurte la surface de la tranche de silicium
Cause a) :
Le mode SETUP (interrupteur) du dispositif de
commande, qui place la cartouche à la position d'encrage n'a
pas été utilisé lors du réglage initial de l'encreur. Ce qui
signifie que la course de la navette n'est pas prise en compte
lors de l'actionnement de l'encreur, si bien que la cartouche
heurte la tranche de silicium.
Solution a) : Remplacez
la cartouche, puis réglez à nouveau l'encreur à l'aide de
l'interrupteur de mode SETUP de façon à déplacer la navette
lors du réglage de la hauteur de l'axe Z de l'encreur.
Informations
connexes :
Consultez la section des manuels produits sur le site Web Xandex
en cliquant ici,
puis sélectionnez le manuel correspondant au modèle de votre
encreur. Parmi les instructions de configuration de
l'encreur figurant dans le manuel, cherchez la procédure de
réglage de la hauteur de l'axe Z recommandée.
Cause
b) : Le support de tranche du Prober
n'a
pas été réglé en position d'encrage supérieure de l'axe Z
lors du réglage initial de l'encreur. Lorsque le support de
tranche monte jusqu'à la position d'encrage/de test, la
cartouche heurte la surface de la tranche de silicium.
Solution b) :
Remplacez la cartouche, puis réglez à nouveau l'encreur en
positionnant correctement l'encreur.
Cause
c) : Le support de l'anneau
du prober (plaque frontale) est réglé trop bas.
Solution c) : Occasionnellement,
en fonction du réglage de l'encreur précédent, le support de
l'anneau (plaque frontale) devra être élevé (ou abaissé)
pour recevoir l'encreur à axe Z motorisé. Réglez la hauteur
du support de l'anneau, de sorte qu'elle soit comprise dans la
plage autorisée de réglage de la hauteur de l'axe Z des
encreurs. Aplanissez le support de l'anneau après avoir
effectué le réglage, remplacez la cartouche, puis effectuez à
nouveau le réglage.
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4)
Le dispositif de commande semble fonctionner correctement, mais
la navette ne se déplace pas et aucun point d'encre n'est
marqué.
Cause
a) : Le flexible d'air entre le
dispositif de commande et la navette est débranché du prober.
Solution a) :
Vérifiez que les flexibles d'air jumeaux (rouge/bleu) entre le
dispositif de commande et la navette sont raccordés au
dispositif de commande.
Cause
b) : Le flexible d'air entre le
dispositif de commande et la navette est raccordé mais le flux
d'air vers la navette et la cartouche est limité
Solution b) :
Assurez-vous que le flexible d'air reliant le dispositif de
commande à la navette n'est pas plié, obstrué ou fermé par
pincement. Eliminez tout ce qui limite le flux d'air. Si le
flexible ou le connecteur est endommagé, remplacez l'ensemble
des flexibles entre le dispositif de commande et la navette.
Cause
c) : Le flexible d'air entre le
dispositif de commande et la navette est raccordé mais, la
source de pression d'air N'EST PAS raccordée au dispositif de
commande ou est mal réglée.
Solution c) : Assurez-vous
que le réglage de la pression d'air est de 70 ± 10 PSI pour
tous les encreurs sauf pour l'encreur à axe Z motorisé, qui
doit être réglé sur 80 ± 5 PSI.
Cause
d) : Combinaison de causes peu
probable : la navette est gelée en raison d'une
maintenance/lubrification insuffisante ET la cartouche est vide,
amorcée de manière incorrecte, obstruée ou son tube en Teflon
endommagé limite le flux d'encre.
Solution d) : Effectuez la
maintenance de navette recommandée afin de remettre la navette
en fonction, puis réamorcez ou remplacez la cartouche.
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5)
Le dispositif de commande fonctionne normalement, la navette se
déplace, mais aucun point d'encre n'est marqué
Cause
a) : Le raccord pneumatique
de la cartouche et/ou le flexible (côté rouge des flexibles
jumeaux bleu/rouge) est bouché, ce qui empêche le signal d'air
de parvenir à la navette.
Solution a) : Vérifiez
le raccord pneumatique de la cartouche et le flexible pour être
sûr qu'ils sont raccordés et non pas pliés, obstrués ou
pincés. Nettoyez la raccord pneumatique de la cartouche, puis
égalisez et rebranchez le flexible pneumatique si nécessaire
afin de rétablir le flux d'air vers la cartouche.
Cause
b) : La cartouche est vide, mal
amorcée ou son tube en Teflon est endommagé et il limite
l'écoulement de l'encre.
Solution b) : Vérifiez
que la cartouche a été correctement amorcée, que l'embase de
l'aiguille est au même niveau que le col de la cartouche et que
la membrane interne est percée. Si la cartouche est vide,
obstruée ou endommagée, remplacez-la.
Cause
c) : De l'encre a séché à
l'extrémité de la cartouche et limite l'écoulement de
l'encre.
Solution c) : Nettoyez
l'extrémité de la cartouche avec un tissu non pelucheux. et du
dissolvant pour encre DieMark afin d'éliminer l'encre sèche.
Reportez-vous à la section Séchage et élimination de l'encre
sur le site Web Xandex pour en savoir plus.
Cause
d) : La rondelle en caoutchouc
n'est pas sur le raccord pneumatique de la cartouche ou elle est
endommagée, si bien que l'air fuit au niveau de ce point de
raccord et réduit le signal d'air vers la cartouche.
Solution d) : Vérifiez
la présence de la rondelle en caoutchouc et remplacez-la si
elle est endommagée.
haut
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6)
Le dispositif de commande fonctionne normalement, la navette ne
se déplace pas, mais aucun point d'encre n'est marqué
Cause
a) : L'interrupteur à bascule de
mode du dispositif de commande est en position
" DISABLE ", ce qui désactive le clapet de
navette.
Solution a) : Placez
l'interrupteur à levier en position " RUN "
pour un encrage normal.
Cause
b) : Le flexible d'arrivée
d'air (côté bleu des flexibles jumeaux bleu/rouge) est coupé
ou bouché, ce qui empêche le signal d'air de parvenir à la
navette.
Solution b) : Contrôlez le
flexible d'arrivée d'air de la navette (flexible bleu) et
vérifiez qu'il n'est ni coupé, ni pincé ni obstrué et prenez
des mesures correctives si besoin est.
haut |
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7)
L'encreur produit des points lors des " impulsions
d'air " ou l'encre s'écoule de la cartouche lorsque
l'interrupteur à levier est placé sur
" SETUP ".
Cause
a) : Le
flexible d'alimentation en air de la cartouche et de la navette
(flexibles jumeaux bleu/rouge) est raccordé à l'envers, soit
au connecteur du dispositif de commande soit à la base de
l'encreur.
Solution a) : Vérifiez
que les flexibles d'air jumeaux reliant le dispositif de
commande à l'encreur sont raccordés correctement :
- Le
FLEXIBLE D'AIR ROUGE se raccorde à la cartouche d'encre et
au raccord cannelé le plus près du centre du connecteur du
dispositif de commande.
- Le
FLEXIBLE D'AIR BLEU se raccorde au connecteur situé sur le
mécanisme de la navette et au raccord cannelé le plus
près du bord externe du connecteur du dispositif de
commande.
Informations
connexes : Reportez-vous
à la section Maintenance de la navette et formation sur le
site Web Xandex.
haut |
8)
Points oubliés, irréguliers ou manquants
Cause
a) : La
hauteur de l'axe Z de l'encreur est mal réglée
Solution a) : Vérifiez
la hauteur de l'axe Z en faisant passer le dispositif de
commande en mode " SETUP ", ce qui
fait descendre la navette jusqu'à la " position
d'encrage ". Réglez la hauteur de l'axe Z de
l'encreur à la position qui convient.
Informations
connexes :
Consultez la section des manuels produits sur le site Web Xandex
en cliquant ici,
puis sélectionnez le manuel correspondant au modèle de votre
encreur. Parmi les instructions de réglage de l'encreur
figurant dans le manuel, cherchez la procédure de réglage de
la hauteur de l'axe Z recommandée.
Cause
b) : La navette est collée
en raison d'une maintenance insuffisante
Solution b) : Effectuez la
maintenance recommandée pour la navette.
Informations
connexes : Reportez-vous
à la section Maintenance
de la navette sur le site Web Xandex en cliquant ici.
Cause
c) : La valve de la
cartouche et/ou le clapet de la navette dans le dispositif de
commande pneumatique sont usés, car ils n'ont pas été
remplacés selon la fréquence recommandée, ce qui provoque un
fonctionnement irrégulier.
Solution c) : Effectuez la
maintenance recommandée pour le dispositif de commande.
Informations
connexes : Reportez-vous
à la section Maintenance
du dispositif de commande sur le site Web Xandex en cliquant
ici.
TOUTES
LES CAUSES : Reportez-vous aux informations
connexes dans la section Résolution
des problèmes liés à l'encre et aux cartouches en
cliquant ici
haut |
9)
L'encreur ne marque pas le centre de la puce
Cause
a) : Le levier de commande
de position X-Y n'a pas été verrouillé après réglage de la
position X-Y.
Solution a) : Réglez
à nouveau la position X-Y, puis serrez la molette de
verrouillage de X-Y afin de verrouiller l'encreur sur la
position X-Y.
Cause
b) : La cartouche n'a pas
été correctement placée dans l'outil de préparation de
cartouche lors de l'amorçage de la cartouche, si bien que
l'aiguille s'est enfoncée dans le corps de la cartouche au
niveau d'un angle.
Solution b) : Remplacez la
cartouche par une cartouche correctement
amorcée. L'aiguille de la cartouche doit être droite
(alignée avec la ligne centrale du corps de la cartouche) et
l'embase de l'aiguille doit être au même niveau que le col de
la cartouche.
haut
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ENCREUR
A AXE Z MOTORISE |
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1)
La fonction axe Z motorisé ne fonctionne pas (les boutons de
montée et de descente ne déplacent pas la navette)
Cause
a) : Le dispositif de
commande n'est pas raccordé à une alimentation CA
Solution a) : Assurez-vous
qu'une alimentation CA est raccordée au boîtier de commande
pneumatique et que la réglage de la tension sur le dispositif
de commande correspond à la tension de l'alimentation CA.
Assurez-vous que le fusible est installé dans le module
d'alimentation du dispositif de commande et que la valeur
nominale du fusible correspond à la tension CA utilisée.
Informations
connexes :
Téléchargez le manuel
d'utilisation de l'axe Z motorisé (PDF 750 Ko) en cliquant
ici. Consultez la section Tension et Fusible du manuel
d'utilisation pour connaître les instructions de réglage de la
tension CA et de remplacement du fusible.
haut
Cause
b) : Le câble du moteur
n'est pas raccordé au dispositif de commande
Solution b) : Vérifiez
que le moteur pas à pas de l'encreur est raccordé au
connecteur " MOTOR " à l'arrière du
dispositif de commande.
Cause
c) : Les broches du câble
du moteur sont tordues ou cassées, si bien que le raccordement
entre le moteur et le dispositif de commande est défectueux.
Solution c) : Xandex vous
recommande de retourner la base de l'encreur à l'usine en vue
du remplacement du connecteur. Si une technicien
possédant de très bonnes capacités de soudage est disposé à
effectuer la réparation, vous pouvez commander un nouveau
connecteur en contactant le service
client Xandex ou en passant
commande en ligne. Commandez la pièce de référence
158-0008, prise 7 broches à débranchement rapide.
Cause
d) : Le support du moteur
pas à pas s'est desserré ou s'est détaché du corps de
l'encreur
Solution d) : Le moteur est
fixé à la base de l'encreur par deux vis. Si elles ne
sont que légèrement desserrées, il est peut-être possible de
les resserrer afin de rétablir la fonction axe Z
motorisé. Si le moteur est desserré de manière
significative, Xandex vous recommande de retourner l'encreur à
l'usine en vue d'une réparation et d'un alignement.
haut
Cause
e) : Les fils du moteur pas
à pas se sont débranchés du moteur.
Solution e) : Retournez la
base de l'encreur à Xandex en vue d'une réparation.
Cause
f) : Les broches des
glissières sont tordues, si bien que l'étage Z de l'encreur
coince.
Solution f) : Les broches
des glissières qui alignent le mouvement Z de l'étage Z de
l'encreur peuvent se tordre en cas de chute de l'unité, si bien
que l'étage Z coince alors que le moteur tente de le faire
monter et descendre. Si vous sentez que le moteur agit lorsque
vous appuyez sur les boutons UP et DOWN, mais que l'encreur ne
se déplace pas, c'est probablement dû à cela. Vous devez
alors retourner l'encreur en vue d'une réparation.
haut |
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2)
Taille de points irrégulière ou points oubliés lors de
l'utilisation de la fonction petits points
Cause
a) : L'alimentation en air
du dispositif de commande est réglée trop bas
Solution a) : Le dispositif
de commande à axe Z motorisé nécessite une alimentation
continue en air de 80 ± 5 PSI pour que le mode petits points
fonctionne régulièrement. Réglez l'alimentation en air
du dispositif de commande dans la plage ci-dessus.
Cause
b) : Le régulateur de
pression d'air qui commande le signal d'air des petits points
n'est pas réglé correctement.
Solution b) : Téléchargez
le manuel
d'utilisation de l'axe Z motorisé (PDF 750 Ko) en cliquant
ici. Consultez les instructions de la section
Maintenance et Résolutions des problèmes régler à nouveau le
régulateur interne.
Cause
c) : Le support de l'anneau
est réglé trop bas.
Solution c) : En fonction
de la plage de réglage de Z du support de tranche de silicium,
il peut s'avérer nécessaire de remonter (et d'aplanir) le
support de l'anneau afin que l'encreur soit positionné
suffisamment haut pour que toute la plage de réglage de Z soit
effective.
Cause
d) : Le
support de tranche de silicium du prober n'est pas plan.
Solution d) : Vérifiez
la planéité du support de tranche de silicium et réglez-le
comme il convient. Réglez à nouveau l'encreur après
avoir aplani le support de tranche de silicium.
Cause
e) : Le support de tranche
de silicium de l'encreur coince en raison d'une maintenance
insuffisante. La maintenance préventive régulière de la
navette est particulièrement importante lorsque l'encreur est
utilisé en continu (24h/24 et 7j/7) sur de longues périodes.
Solution e) : Effectuez la
maintenance de la navette. Des kits de maintenance des navettes
et les instructions correspondantes sont disponibles auprès de
Xandex. Reportez-vous à la section Maintenance de la
navette sur le site Web Xandex pour en savoir plus.
Cause
f) : La valve de la
cartouche du dispositif de commande a besoin d'être
remplacé. Le remplacement régulier de la valve de
la cartouche est particulièrement importante lorsque l'encreur
est utilisé en continu (24h/24 et 7j/7) sur de longues
périodes en mode petits points.
Solution f) : Procédez au
remplacement de la valve de la cartouche. Des kits de
maintenance de valve et les instructions correspondantes sont
disponibles auprès de Xandex. Reportez-vous à la section
Maintenance du dispositif de commande sur le site Web Xandex
pour en savoir plus.
haut
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3)
L'alarme sonore ne retentit pas, est trop forte ou trop faible.
Cause
a) : L'alarme
sonore a été désactivée ou le volume a besoin d'être
réglé.
Solution a) : Lorsqu'elle
est activée, l'alarme sonore retentit lorsque les points de
réglage Heures X40 ou Points X1000 programmés dans le
dispositif de commande ont été atteints. Reportez-vous aux
instructions de réglage du volume de l'alarme dans le
manuel
d'utilisation de l'axe Z motorisé en cliquant ici (PDF
750 Ko) pour activer/désactiver et
régler le volume de l'alarme sonore. |
| haut |
ENCREUR
A AXE Z AUTOMATISE
1)
Les boutons-poussoirs de montée et de descente ne déplacent
pas la navette
Solution a) : Reportez-vous
aux causes et solutions possibles énumérées dans " La
fonction axe Z motorisé ne fonctionne pas (les
boutons-poussoirs de montée et de descente ne déplacent pas la
navette) " dans la section Encreur à axe Z motorisé.
|
| 2)
La fonction axe Z automatisé ne s'initialise pas ou s'arrête
Cause
a) : Le flexible d'air de la buse
du capteur n'est pas raccordé au dispositif de commande
Solution a) : Raccordez
le flexible de la buse du capteur à l'orifice situé à
l'arrière du dispositif de commande et désigné par
l'inscription " sensor ".
Cause
b) : La buse du capteur est
obstruée ou le flexible est pincé ou coupé, si bien que le
flux d'air vers la buse du capteur est limité.
Solution b) : Contrôlez
l'extrémité de la buse du capteur et nettoyez-la si besoin
est. Contrôlez l'absence de coupure au niveau du flexible
d'air du capteur (tube clair) et assurez-vous qu'il n'est pas
pincé et qu'ainsi le flux d'air vers la buse du capteur ne se
trouve pas limité.
Cause
c) : La buse du capteur n'est pas
suffisamment serrée par sa bride de maintien.
Solution c) : Téléchargez
le manuel d'utilisation de l'axe Z automatisé (PDF xxx Ko)
et consultez la section de maintenance et de résolution des
problèmes pour régler la position de la buse du capteur dans
la bride.
Cause
d) : Lorsque la fonction
axe Z automatisé s'initialise et que la buse du capteur se
trouve à une distance de 0,254 cm de la surface de la tranche
de silicium, le capteur remonte légèrement, puis descend
jusqu'à la position réglée, ce qui donne l'impression que la
fonction axe Z automatisé ne s'initialise pas.
Solution d) : Il
s'agit d'une fonction programmée du dispositif de
commande. Lorsque le capteur se trouve en dehors de la
plage de la surface de la tranche de silicium, l'encreur monte
jusqu'à la limite supérieure de déplacement avant de
redescendre jusqu'au point réglé. Lorsque la fonction axe
Z automatisé est activée et que le capteur est dans la plage
de la surface de la tranche de silicium (à 0,254 cm), l'encreur
monte légèrement jusqu'à ce qu'il soit hors de la plage (au
lieu de monter jusqu'à la limite supérieure ou à la position
de déplacement), puis se met à descendre vers le point
réglé. La plage du mouvement est suffisamment réduite
pour ne pas être remarquée à moins d'observer l'unité de
près.
haut |
| 3)
Une fois que la fonction axe Z automatisé est initialisée,
l'encreur monte, puis s'arrête et le voyant STATUS se met à
clignoter.
Cause
a) : Si la fonction axe Z
automatisé est initialisée sans que l'alimentation en air ne
soit raccordée au dispositif de commande OU sans que le
flexible du capteur d'air ne soit raccordé au dispositif de
commande, l'unité est programmée pour monter jusqu'à la
limite supérieure de sa plage de déplacement, puis
s'arrêter. Le voyant STATUS se met à clignoter pour
avertir que le capteur n'est pas alimenté en air.
Solution a) : Vérifiez que
le dispositif de commande est raccordé à une
alimentation en air de 70 ± 10 PSI et que le flexible du
capteur est raccordé à l'orifice du dispositif de commande
désigné par l'indication " SENSOR ".
haut |
| 4)
La fonction axe Z automatisé déplace la navette, mais ne
replace pas l'extrémité de la cartouche au même endroit
après le remplacement d'une cartouche
Cause
a) : La fonction axe Z
automatisé fonctionne correctement, mais de légères
différences de fabrication entre les cartouches OU un amorçage
irrégulier (différence d'une cartouche à l'autre concernant
la pénétration de l'aiguille dans le corps de la cartouche
lors de l'amorçage) peuvent rendre nécessaire un léger
réglage manuel précis supplémentaire à l'aide des boutons de
montée et de descente du dispositif de commande.
Solution a) : Téléchargez
le fichier
Encreur
pneumatique à axe Z automatisé X4105, X4205 (PDF
816 Ko) et reportez-vous à la procédure de réglage de
l'encreur pour connaître les instructions de réglage précis
du placement de la cartouche. Si l'outil de
préparation de cartouche est endommagé, sale ou usé, il peut
en résulter un longueur d'aiguille apparente anormale lors de
l'amorçage. Pour commander de nouveaux outils de
préparation de cartouche, vous devez contacter le service
client Xandex. Commandez la pièce de référence
200-0001.
Cause
b) : La buse du capteur n'est pas
suffisamment serrée par sa bride de maintien sur l'encreur.
Solution b) : Téléchargez
le fichier
Encreur
pneumatique à axe Z automatisé X4105, X4205 (PDF
816 Ko) et consultez la section de maintenance et de
résolution des problèmes pour régler la buse du capteur dans
la bride.
Cause
c) : Le dispositif de
commande n'a pas été calibré sur l'encreur assemblé.
Solution c) : Chaque paire
Encreur assemblé à axe Z automatisé/Dispositif de commande
doit être calibrée pour fonctionner ensemble. Téléchargez le
fichier
Encreur
pneumatique à axe Z automatisé X4105, X4205 (PDF
816 Ko) et effectuez la procédure expliquée dans la
section de maintenance et de résolution des problèmes pour
calibrer le dispositif de commande en même temps que
l'encreur.
haut |
X5200
pour TEL P8
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1) L'encreur
ne marque pas le centre de la puce.
Cause
a) : La
cartouche n'est pas installée correctement dans le logement
pour cartouche d'encreur.
Solution
a) : Alignez
la broche du couvercle de la cartouche par rapport à la fente
du logement pour cartouche, et appuyez sur le couvercle de la
cartouche avec votre pouce et votre index jusqu'à ce que la
cartouche soit bien en place.
haut
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